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主變差動(dòng)保護原理分析
文章來(lái)源: 更新時(shí)間:2012/8/22 15:01:00
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1 引言

主變差動(dòng)保護是變壓器的主要保護手段,基本原理是反應被保護變壓器各端流入和流出電流的差,在保護區內故障,差動(dòng)回路中的電流值大于整定值,差動(dòng)保護瞬時(shí)動(dòng)作,而在保護區外故障,主變差動(dòng)保護則不應動(dòng)作。受變壓器勵磁電流、接線(xiàn)方式、電流互感器誤差等因素的影響,使差動(dòng)回路中產(chǎn)生不平衡電流,而不平衡電流中勵磁涌流的存在,?蓪е伦儔浩鞑顒(dòng)保護誤動(dòng),給變壓器差動(dòng)保護的實(shí)現帶來(lái)困難,因此采用措施減少不平衡電流及其對保護的影響是實(shí)現主變差動(dòng)保護需要解決的主要矛盾。

2 主變差動(dòng)保護分析

在主變差動(dòng)保護所用電流互感器選擇時(shí),除應選帶有氣隙的D級鐵芯互感器外,還應適當地增大電流互感器變比,以降低短路電流倍數,這樣可以有效削弱勵磁涌流,減少差動(dòng)回路中產(chǎn)生的不平衡電流,提高差動(dòng)保護的靈敏度。這對避免保護區外故障,尤其是最嚴重的三相金屬性短路而導致的主變差動(dòng)保護誤動(dòng)作尤為有效。下面將通過(guò)實(shí)例進(jìn)行分析:

實(shí)例:一臺三相三繞組降壓變壓器,容量Se=40.5MVA,電壓110±2×2.5%kV/385±2×2.5%kV/11kV,接線(xiàn)方式:Ydd11-11,變壓器額定電流:213A/608A/2130A。主變差動(dòng)保護采用BCH-2型差動(dòng)繼電器;居嬎闳绫1所示,已確定110kV側為基本側。

主變差動(dòng)保護部分整定值如下(計算過(guò)程略):

差動(dòng)線(xiàn)圈的計算匝數:Wcd.js=6.3匝,實(shí)際匝數向下取整,取Wcd.js=6匝;

繼電器的實(shí)際動(dòng)作電流:Idz=10A;

靈敏度K1m=2.1。

該變電所曾發(fā)生10kV線(xiàn)路出線(xiàn)處因外力破壞導致三相金屬性短路,10kV線(xiàn)路電流速斷動(dòng)作,相繼引起主變差動(dòng)保護誤動(dòng)作。我們初步分析因短路點(diǎn)離保護太近,又是最嚴重的三相金屬性短路,短路電流極大,當外部故障切除,電壓恢復時(shí),出現數值很大的勵磁涌流,從而使差動(dòng)回路產(chǎn)生的不平衡電流大于整定電流值而導致主變差動(dòng)保護誤動(dòng)作。但如果提高保護定值,如保護定值增大為11A,則靈敏度變小K1m=1.91<2,不能滿(mǎn)足靈敏度的要求。

表1

 

項目 高壓側 中壓側 低壓側
額定電壓(kV) 110 35 11
額定電流(A) 213 608 2130
電流互感器接線(xiàn) D Y Y
電流互感器計算變比 608/5 2130/5
電流互感器選擇變比 400/5 750/5 3000/5
流入差動(dòng)回路中的電流(A) 213/(400/5)×3=4.6 608/(750/5)=4.05 2130/(3000/5)=3.55
不平衡電流(A) 0 4.6-4.05=0.55 4.6-3.55=1.05

 

后經(jīng)綜合分析,認為采用BCH-2型具有速飽和變流差動(dòng)繼電器來(lái)避免勵磁涌流存在一定缺陷。從勵磁涌流的特性看,對三相變壓器,電壓恢復時(shí),至少有兩相出現程度不同的勵磁涌流,即三相勵磁涌流中可能有一相沒(méi)有非周期分量,這時(shí)速飽和變流器將失去作用。分析保護定值,差動(dòng)保護電流互感器變比選得有些偏低,且趨于飽和。這樣當發(fā)生最嚴重的三相金屬性短路時(shí),電流互感器因飽和其誤差增大,不但增大不平衡電流,而且使電流互感器嚴重過(guò)載。而增大電流互感器變比,可降低短路電流倍數,減少差動(dòng)回路中的不平衡電流,因而能有效地削弱勵磁涌流和區外故障產(chǎn)生的不平衡電流。

根據以上分析,采用增大電流互感器變比的方法,其數據如表2所示(與表1相同部分略)。

 

表2

 

項目 高壓側 中壓側 低壓側
電流互感器選擇變比 500/5 900/5 4000/5
流入差回路中的電流(A) 608(900/5)=3.38 2130/(4000/5)=2.66
不平衡電流(A) 0 3.69-3.38=0.31 3.69-2.66=1.03

 

主變差動(dòng)保護部分整定值如下(計算過(guò)程略):

差動(dòng)線(xiàn)圈的計算匝數:Wcd.js=8.1匝,實(shí)際匝數向下取整,取Wcd.js=8匝;

繼電器的實(shí)際動(dòng)作電流:Idz=9A;

靈敏度K1m=2.44。

由表1、2及部分整定數據可知:電流互感器變比增加后,其二次電流110kV側由4.6A減為3.69A,35kV側由4.05A減為3.38A,10kV側由3.55A減為2.66A;差動(dòng)回路中的不平衡電流:35kV側由0.55A減為0.31A,10kV側由1.05A減為1.03A;靈敏度由2.1增為2.44。即減少了電流互感器二次回路電流和差動(dòng)回路中的不平衡電流,提高了保護裝置的靈敏度,使主變差動(dòng)保護區外發(fā)生最嚴重的三相金屬性短路時(shí),電流互感器不致于嚴重過(guò)載而使誤差增大,有效地削弱勵磁涌流和區外故障產(chǎn)生的不平衡電流。該所自增大電流互感器變比后,10kV線(xiàn)路再發(fā)生類(lèi)似短路故障時(shí),主變差動(dòng)保護再未誤動(dòng)過(guò)。

3 結論

為防止主變差動(dòng)保護因不平衡電流的影響造成的保護誤動(dòng)作,在選擇保護用電流互感器時(shí),除應選帶有氣隙的D級鐵芯互感器外,適當增大電流互感器變比,這樣可以降低短路電流倍數,減少差動(dòng)回路中產(chǎn)生的不平衡電流,有效削弱勵磁涌流,提高差動(dòng)保護的靈敏度。這對避免保護區外故障,尤其是最嚴重的三相金屬性短路而導致的主變差動(dòng)保護誤動(dòng)作不失為有效的方法之一。

 
 
 
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